本公司技术开发部为解决皮带跑偏 问题,分析研究各种皮带调正器的结构原理,融合的液压技术,终于研制出全自动、无 动力源、皮带跑偏液压调正装置,全称为全自动液压调正器。经各地区的电公司、煤矿、钢厂 使用确认,预防和处理皮带跑偏问题,该产品是目前理想的设备。
液压调正装置能够自动检测皮带跑偏并予以调整,使皮带始终运行在设定的范围之内。 使用全自动液压调正装置能够消除皮带机因安装不准、运转不灵、物料冲击、负荷变化、皮 带断面间伸长率不均等因素造成的皮带跑偏。
液压调正装置不需电源、自动调整、结构简单、性能可靠、安装方便。可以在任何恶劣 环境下工作:不怕水、不怕粉尘、不怕物料撞击,不损伤皮带。
调心托辊旋转后对皮带自动产生纠偏力,皮带同时对调心托辊有一反作用力,该力使调心托辊反转复位。如果不对调心托辊制动,纠偏力会随着调心托辊复位而消失。YH逻辑阀组制动定位功能使得调心托辊定位于某一角度,在这个角度下,纠偏力与跑偏力相平衡,皮带在中收线位置运行。
考察一种纠偏机时,必须要注意该纠偏机是否具有此功能。这项功能看似简单,但它对皮带纠偏机能否稳定工作,纠偏效果好坏有着重要影响。
用途、特点、适用范围
1、用途
适用于输煤用带式输送机纠偏,也适用于电厂、煤场、露天洗煤等作业场所用带式输送机纠偏;是支撑输送带及其上面的承载物料,并保证输送带稳定地运行的装置部件。
2、工作条件:
本工程厂址位于奇台县境内的准东煤田西黑山矿区红沙泉一号露天矿北侧的无煤区域。厂址地貌单元属戈壁化高平台,地貌单元较为单一,区内植被不发育,地表呈荒地景观,为典型的戈壁滩,地形较稍有起伏。
电厂厂址多年主要气象要素如下:
年平均气温 5.2℃
端气温 41.2℃
端气温 -42.6℃
年平均降水量 192.0mm
年平均蒸发量 1917.7mm
年蒸发量 2414.0mm
年平均风速 3.1m/s
年平均相对湿度 61%
全年主导风向 S
夏季主导风向 S
累年积雪深度 42cm
累年冻土深度 141cm
GB1901公差与配合尺寸至500mm孔、轴工差带与配合
GB/T1804一般公差线性尺寸的未注公差
主要技术参数
2.1全自动稳调装置采用高压胶管加组合垫圈静态平型密封,出厂前试验在系统压力2.5倍的情况下运行8小时,无渗油、漏油现象。
1、全自动稳调装置采用高压胶管耐压大于10MPa,而设备运行所需压力在1.5MPa以内.管道接头采用平行密封.
2、全自动稳调装置采用闽台进口爱力牌孔用圈型号为50*63-8的2件,O型圈型号是¢63*3.1的2件.
3、全自动稳调装置采用全密封结构,不怕水.不怕粉尘,不损伤皮带, 内部连杆采用防锈、防腐、工序处理,活塞杆采用镀铬处理。
4、全自动稳调装置的加油方便,具体位置见图纸。
5、全自动稳调装置的支架、托辊、按装位置都采用DTII皮带设计手册标准。
6、全自动稳调装置采用瑞士进口SKF轴承,型号为SKF6206的2只,SKF6205的2只,SKF6010的一只。
7、全自动稳调装置所装配的连杆、销轴、活塞、活塞杆、油缸生产都符合GB/T6578-1986和GB/T10205-2000的标准、装配符合GB/T9094-1988标准。出厂前试验都要达到配合合理,转动灵活。
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